池州废钢预热水平加料欢迎咨询2021
电炉连续加料
电炉废钢预热连续装料系统用连接废钢场和电炉的运输系统实施废钢的连续装料。废钢用废钢场天车装上运输机后,以独特的震动方式运输,即向前再快速向后的移动。这种方式使得废钢能随着运输机向前运动,而当运输机向后振时,废钢从其表面滑过。 废钢在入炉前先加热区,被逆行的电炉废煤气加热。废煤气中的在加热区被喷入的空气氧化,这就使系统回收了更多的能量。在连续加料时,电炉熔池保持稳定,电炉的废钢浸没在钢水中熔化。电弧作用在熔池上而不是废钢上。电弧在这种条件下是稳定的,不会像批装料时受固体炉料影响。该系统与其它大部分电炉废钢熔化技术的区别有两大特征,即预热和连续装料。预热对于节能是很重要的。与采用传统技术或其他技术的电炉相比,炉废钢预热连续装料工艺生产率高,冶炼周期短且灵活可控(40~60min),电能费用。
优点
采用炉废钢预热连续装料工艺电炉炼钢具有以下优点
(1)降低电能消耗。与常规电弧炉相比,废钢预热连续装料工艺电炉由于采用废钢预热而节省电能。而且炉废钢预热连续装料工艺连续处在精炼方式,电弧处于泡沫渣埋弧操作状态下,电弧稳定,从而实现从电弧到熔池的传热,了耐火材料、炉盖和水冷炉壁的热损失。此外,由于炉废钢预热连续装料工艺炼钢炉盖不需要打开,不仅节省了料篮加料时间,而且避免了钢水熔池于环境空气引起的辐射损失,减低了电耗,同时断电时间缩短。
(2)电能节约。由于炉废钢预热连续装料工艺与同样生产能力的常规电炉相比装机容量低,需要和电力公司签合同的装机容量小,因此采用Consteel?电炉电费明显降低。
(3)降低电极消耗。炉废钢预热连续装料工艺生产由于下述原因,降低了电极消耗。
①几乎不存在断电极的现象(由于平熔池操作);②由于电弧炉内的空气并且不像顶装料电炉那样电极于大气中,因此降低了消耗;③由于降低了使用的电流等级从而降低了消耗。
(4)废钢—钢水收得率。
由于降低了炉渣中FeO的含量,炉废钢预热连续装料工艺电炉废钢到钢水的收得率至少1.5%。
在炉废钢预热连续装料工艺电炉操作中,钢水熔池连续处在精炼方式下,钢水与炉渣之间密集的和连续的交换反应,使FeO的含量降低到与熔池中的碳保持平衡。在常规电炉操作中,钢水熔池只有在炉次结束前10~15min才处在精炼方式下,不像炉废钢预热连续装料工艺电炉有足够的时间将渣中的FeO含量降低到同样的水平。
由于是平熔池操作方式(没有氧切割废钢和块状料的熔化),了粉尘的产生。由于烟气流速低,大部分的粉尘沉降到预热段的废钢中,回收的粉尘随后在炉中重新熔化,粉尘中的Fe使得总体收得率。
短流程总能耗仅为长流程的50%, 。11电炉冶炼时不用炉盖,热能损失低。同时节省了加料、压料时间。单炉冶炼周期缩短15~20分钟以上。产能20%以上;,12熔池连续熔化废钢,降低电网闪变。电弧平稳,电能利用效率高,吨钢电耗下降20-30KW;。13炉龄使用寿命有效,耐火材料消耗下降约5%;,14平熔池冶炼电弧平稳电极折断率,吨钢电极消耗下降025~04kg;,15同等配置条件下与传统电炉比较。电能、热能利用率后。冶炼节奏加快;,16吨钢烟尘产生量CO225%左右,环境有效;。17电炉熔池连续精炼状态。 遇到迎面而来的高温烟尘,吸收了高温烟尘中的热量和大颗粒的烟尘北京连续式电炉炼钢工艺,吸收了热量和大颗粒金属烟尘的废钢,连续不断电弧炉的钢液熔池。废钢在高温钢液中迅速融化,燃烧的电弧在覆盖的泡沫渣中稳定燃烧,电极通过大面积的钢液把热量传给废钢,大幅度了电弧炉的电效率,和废钢融化速度,改变了传统电弧炉电极在废钢中穿井融化废钢的冶炼工艺。大幅度了电弧炉的效率,了噪音、烟尘、高次谐波,其次,连续式废钢加料避免了炉盖打开。造成的炉内热量损失、时间损失、通电停顿。同时造成高温烟气外泄, 经过我们大量的计算和实际测量。
降低了渣中的FeO含量以及扒渣的金属损失。一般金属收得率15-2%。18炉盖不开启,埋弧操作,对炉前环境噪声降低≥dB;。19全程连续自动加料,有效降低炉前工劳动强度和安全隐患, 废钢资源据。到2020年左右基本实现工业化后,钢铁消费将达到峰值,此后废钢资源将越来越多,而以废钢为主的电炉钢资源的成本优势也将日益凸显,水平连续加料电弧炉废钢预热装置的使用方法水平连续加料电弧炉废钢预热装置的使用方法。包括如下步骤,忠厚 步骤一,将废钢、煤、石灰以及其他原料混合成混合料,加入到水平连续加料电弧炉的运输辊道2上。BoAL6jTrSk